一、 现状以及存在问题分析
1、存在现状
清远市第一水厂泵站和原水输水管道为上世纪九十年代建造,水泵净扬程55米,出水压力为0.65MPa。泵房共有5台水泵,日常采用3用2备的机组组合运行方式。配套使用的原水输水管线长度超过3.5km,管道使用时间超过20年。原水输水管是水厂的重要取水管道,二十四小时不间断输水,在长期的水流冲击和突然的水锤破坏下,水泵出水管道容易遭到侵蚀,继而导致管道内壁变薄,容易引发爆管和漏水。
近期在泵房外发现地面有水渗出,联系测漏人员进行停机检测,发现有两处漏水,漏水点1在1#水泵的泵房承重墙一段内,漏水点2在DN900管3#机出水管分叉处。
2、维修存在的问题
原水输水管泵站内一段使用时间较长,为水泥内衬钢管,在维修中发现钢管的管壁薄,钢管焊缝处爆裂漏水。本次维修存在以下问题:首先,如图(1)所示,爆漏点1位于承重墙内,不能开挖管面工作位,否则容易引起泵房建筑坍塌。然后考虑到管道使用年限长,钢管的抗压性能变差,小型的修补不能从根本上消除隐患,必须进行更换维修。最后是该管道为原水输水管道,维修涉及的停水范围广,必须采取措施减少停水次数和时间,降低停水带来的影响。
关于泵房出水管道改造的尝试
二、 制定解决方案和实施
1、总体的方案。
如图(2)所示,首先在旧DN900管2#至3#机处安装闸阀1并关闭,断开漏水点1,同时临时修补漏水点2,完成后暂时使用旧DN900管,利用3#、4#、5#机的机组组合,保持水泵送水。在北侧新安装一条DN900管一段,要求新管比旧管高,便于新旧钢管之间的跨越。安装新DN900钢管至1#、2#水泵的DN450钢管,同时在新DN900钢管的4#、5#机输水管分叉处分别设置闸阀2和闸阀3,并将两个闸阀关闭。然后停水,在新旧钢管接驳点前一段断开旧管,接驳新旧钢管。同时新安装至3#水泵的DN450钢管,完成后使用新DN900钢管,利用1#、2#、3#的机组组合,保持水泵送水。最后安装闸阀2和3至4#、5#水泵的DN450钢管,完成后打开闸阀2和闸阀3,此时5台机组均可以使用,管道改造全部完成。
关于泵房出水管道改造的尝试
2、管道承重墙内一段采用管内套新管的方式
如图(1)所示,承重墙内一段的管道不能开挖工作面,采用管内套新管的方式进行维修,预先准备好DN400钢管,管道停水后暂时拆除泵房内的管道和水泵,并清理旧管道内的水泥和附着物,腾出插入管道的空间,将新DN400钢管插入旧DN450钢管内。考虑到DN400和DN450钢管之间存在空隙,中间采用水泥灌浆的方式充实。灌浆水泥硬化干燥后,重新连接前后的管道和水泵。5台水泵的出水管皆采用此方式进行改造,该方案无需拆除墙体,有效地避免了施工中可能对墙体以及泵房建筑的影响,以确保施工安全。
3、施工过程中造成的停水影响
管道改造过程中不可避免停水施工,但由于管道改造的对象是原水输水管,停水后会导致原水不能抽取,继而发生大范围的停水。所以施工中尽量优化方案,减少停水的时间。该改造方案中,只需在安装闸阀1和修补漏水点2时停水一次,接驳新旧DN900管和安装至3#水泵的DN450钢管时停水一次,共计停水两次,停水时间共计约13个小时。停水期间我司利用外管网从其他水厂调入部分自来水,以减少停水影响。
4、管道材质的选用
本次管道选材汲取以往的经验教训,除了选用日常使用的水泥内衬钢管外,还要求地面以下的钢管采用无缝钢管。在以后的使用过程中,可以有效地减少钢管焊缝处发生漏水,延长管道使用时间,增加管道的抗压能力。
三、实施效果及改进建议
由于管道改造中水泵出水管由DN450改为DN400,可能会对管道输水量产生影响,所以改造完成后需对管道水流量进行测算,并进行水泵送水量的对比。经过流量计的实际测算,水泵出水管道的改小并未对管道水流量产生大的影响,加上维修前管道漏水点的损耗水量补充,改造之后平均每小时的水流量比改造前仍然有5%的提高,效果明显。
在本次管道改造过程中,前期历经了大量的论证和准备,过程中虽然碰到不少难题,但我司不断调整改进施工方案,逐步在1#机组的改造尝试中积累经验,最终克服困难,完成整个泵房出水管道的改造。但迫于维修改造的时间有限,施工方案仍然存在不足。一是可以考虑将新DN400管适当加大,根据实际情况定制适当管径的钢管,尽量减少管径变小的影响;二是适当再延长新DN900钢管的转弯一段,减小钢管转弯的角度,减少管道的水头损失。